數控(kòng)機床爬(pá)行現象故障(zhàng)診斷與維修實例(lì)
發布時間:2019-08-16 瀏覽次數:940次
數控機床爬行現象(xiàng)故(gù)障診斷與維修實例
很多加工師傅會(huì)遇到爬行的問(wèn)題,作為這一方麵的故障診斷以及維修實(shí)例,99久久免费国产精品久久精(jīng)機為(wéi)您整理匯總(zǒng)一下。希望能幫到您。
實例一:一台配套FUNAC 11ME係統(tǒng)的加工中心,在長期使(shǐ)用後,X軸作正向(xiàng)運動(dòng)時發生振動。
故(gù)障分析及處理:
伺服進給係統振動爬(pá)行的(de)主要原(yuán)因如下:
(1)機械部分(fèn)安(ān)裝調整不好;(2)伺服電機或速(sù)度、位置檢測部分不(bú)好;(3)驅動器設置調整(zhěng)不當;(4)外部幹擾、接地、屏蔽不良等。
為了區分故障位置,考慮到機床伺服係統是半閉環結構,在(zài)電機與螺杆斷開後,發現故障仍然存(cún)在。因此,在伺服驅動係統的電氣部分初步確定了故障原因。 為了進一步判別故障原(yuán)因,維修時可更換了X、Y軸的伺(sì)服電動機進行試驗,結果發現故障轉移到了Y軸,由此判定故障原因是由於X軸電動機不良引起的。
利用示波器測量伺服電動機內裝(zhuāng)式編(biān)碼(mǎ)器(qì)的信號,發現故障是由於編碼器不良而引起的;更換編碼器後,機床恢複正常工作。
實例二:一台配套FUNAC 6ME係統的加工中心,X軸在運(yùn)動時速度不穩。由運動到停止的過程中,在停止位(wèi)置出現較大幅度的振蕩,有時不能完成定位,必須關機後,才能重新工作。
故障分析及處(chù)理:
仔細觀察機床的振動(dòng)情況,發現X軸振動頻率低,無異常響聲。
從振蕩角度看,故障現象與閉環係統的參數設置有(yǒu)關,如:係統增益設置過高、積分時間常數設置過大等;係統參(cān)數設置、伺服驅(qū)動器增益、調節器增益等。積分時間電位器的測量值均在適當的範圍內(nèi),與故障前的調整(zhěng)值吻合較好。因此,可以(yǐ)初步判斷X軸的(de)振蕩與參數的(de)設定(dìng)和積分時間電位器的調整無關。為了進(jìn)一步(bù)驗證,在維護期(qī)間(jiān)記錄(lù)原始調整值的(de)前提下,對上述參數進行重新調整和測試。發現該故障仍然存在,證明了判斷的(de)正確性。
在上述處(chù)理的基礎上,將參數和調整值返回到原始(shǐ)設置,並檢查伺服電機和測量係統。首(shǒu)先對測速發電機和伺(sì)服電機(jī)的換向器表麵(miàn)進行清理(lǐ),用(yòng)數字表對測速發電機的繞組進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現伺服電機測速發(fā)電機轉子與電機軸連接鬆動,連接部位斷開。重新連接後,啟動試驗(yàn)表明(míng)故障現象消失,機(jī)床恢複正常運行。
實例三:某工件在加工圓弧(hú)時,圓弧插補後出現走刀(dāo)過渡痕跡,加工質量不合格。
故障分析及處理:
經檢查(chá)發(fā)現X軸有爬(pá)行現象。經(jīng)對速度環(huán),位置環調整均無效(xiào)。檢查機械機構時發現工作(zuò)台未從靜壓導軌上浮起。進一步檢查液壓係統時發現工作台支路有泄漏環節,調整泄漏環節後,工作台(tái)可浮起且X軸爬行現象消失,加工質(zhì)量合格。
實例四:配FUNAC 6ME數控係統的立式銑床(chuáng)在自動(dòng)加工某一曲線零(líng)件時出現爬行現象,表麵粗糙高。
故障分(fèn)析及處理:
在運(yùn)行測試程序時,線性插值和圓弧插(chā)值均無爬行現象,故在編程中確定了原因。通過對加(jiā)工程序的仔細檢查,發現加工(gōng)曲線由多(duō)個小圓弧組(zǔ)成,編程中采用了G61正確定位檢查指令。取消了程序中的G61,改(gǎi)用G64消除了爬行現象。
綜上所述,出(chū)現故(gù)障時具體原因具體分析一(yī)下。正常就是上麵總結的幾種故障。針對以上可能出(chū)現的問題,雅力(lì)士精機在很多年以前就(jiù)進行了產品的(de)改進與升級(jí),廣大客戶朋友可以(yǐ)放心使用。